嵩嶼電廠#4A皮帶機設計有2個傳統(tǒng)插入式導料槽(圓堆來料、卸船機來料)。設備運行期間存在粉塵濃度高,灑煤嚴重,尾部導料槽來料時前段導料槽存在“喇叭口現(xiàn)象”,導致導料槽磨損嚴重,擋煤皮更換頻率高,維護工作量大,影響日常生產(chǎn)。
11年8月上旬,嵩嶼電廠燃料部向我司征求解決方案。我司即刻安排技術(shù)服務工程師及設計工程師到達現(xiàn)場了解具體工況、測量關(guān)聯(lián)尺寸、與項目負責人了解改造思路,初步擬定改造方案。
8月12日,我司技術(shù)服務工程師攜改造方案資料及3D模擬效果圖到廠內(nèi)與業(yè)主、施工方進行技術(shù)交流,經(jīng)過幾番修改,最終方案確定將前段導料槽改成封閉式導料槽,增加緩沖床,減少物料對皮帶的直接沖擊,采用雙層密封,加強導料槽的密封性。
8月25日,由技術(shù)部門完成生產(chǎn)圖紙、包裝圖紙、裝配圖紙的制作,并由服務部下達生產(chǎn)任務單。生產(chǎn)期間,服務部門協(xié)調(diào)生產(chǎn)進度、監(jiān)督生產(chǎn)品質(zhì),于9月18日將設備供貨到現(xiàn)場,比合同交貨期提前了12天,保證了現(xiàn)場工作開展的進度。
9月23日正式安裝。在整個安裝期間,從老設備的拆卸,新設備的安裝、調(diào)試到試運行整個過程中,服務人員在現(xiàn)場全程配合指導安裝。調(diào)試期間,我司服務人員發(fā)現(xiàn)皮帶負載運行時跑偏現(xiàn)象明顯,主要問題在于緩沖鎖氣器失效,落料不正。結(jié)合現(xiàn)場工況,我司建議在導料槽內(nèi)部落料點位置增加自動校正套管,并在2天內(nèi)將套管發(fā)貨至現(xiàn)場安裝。整個安裝過程為期8天,改造后徹底解決了導料槽喇叭口磨損及揚塵等問題,有效的解決了皮帶跑偏現(xiàn)象,同時保證了設備如期投產(chǎn)運行。
改造使用至今已接近1年,現(xiàn)場負責人反映使用效果良好,并將兩個圓形煤倉下取料皮帶(#10A/B)導料槽改造排到2013年技改計劃中。
啟示:當下行業(yè)技術(shù)水平日趨成熟,業(yè)內(nèi)競爭日益激烈,在追求產(chǎn)品的差異化的同時,我們只有更專注于現(xiàn)場,專注于細節(jié),專注于行業(yè),才能影響客戶,感動客戶。因為專注,所以專業(yè)!